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【精品】污水处理中最常见的58种问题与答案
发布者:管理员  发布时间 :2017-03-14  浏览次数:3684

问题1

工艺 :水解+接触氧化法,出水COD在70mg/L,但看起来很混浊,不知道什么原因?测MLSS和测SS的方法是一样的吗?

回答 :

(1)进入接触氧化池的悬浮颗粒过多的话,会被动导致接触氧化池出水的SS升高 ,这样的话 ,出水就浑浊了。如果无机颗粒为主的话 ,则SS高,而出水COD并不高。

(2)MLSS与SS检测方法同,只是MLSS过滤时受活性污泥易堵塞滤纸的缘故,最好是用抽滤瓶进行抽滤 。

问题2

我们公司的污水在三期的部分沉淀池和生化池、二期的部分沉淀池和生化池出现水质恶化,颜色变黑 ,但是pH值是7.3左右,曝气气也正常,请问出现上述情况是什么原因啊?

回答:

(1)曝气正常,只能保证曝气池正常,沉淀池如果停留时间过长,水质COD处理效果不佳时,可以发生水质发黑。

(2)如果市政污水 ,进流途径管道较长,在进污水处理系统前因为缺氧,也会发生水质变黑,如此 ,出流处理水也会发黑 。

问题3

终沉池出水呈黄绿色是怎么引起的?

回答:

(1)处理城市生活污水 ,由于途中污水管内厌缺氧所致进水颜色发黑,处理后的出水出现黄绿色也正常。

(2)部分工业废水也一样 ,出水颜色异常,多半是进水原因造成的 。

问题4

出水有许多小的碎泥漂出,工艺是卡罗塞尔氧化沟,进水COD为450mg/L ,水温14摄氏度 ,出水COD为200mg/L,SV30=50mg/L ,有不少钟虫,出水溶解氧为2.50mg/L,总是有碎泥 ,持续了10d,请问是什么原因?

回答:

(1)首先考虑的是污泥解体,常见的是老化解体,看看F/M值是否过低,也就是MLSS是否过高 ,如果是那样,应适当的排泥(通常冬季会比夏季MLSS控制要高10%-15%)。

(2)钟虫数量有保证的话 ,进水相对来说是比较稳定的,但要看看显微镜是否有丝状菌。如果丝状菌存在的话,进水水量波动过大时  ,放流出水中有细小颗粒流出。

问题5

我厂采用的是CASS工艺,前几天曝气时泡沫上沾有死泥呈黑色,溶解氧升高迅速,出水浑浊。请问是什么原因?

回答:

(1)不知道有机物去除率如何,如果影响不大,可能是进水含有不易降解物质,通过曝气黏附在泡沫上了,所以看看进水是否SS有异常,包括悬浮物的颜色与泡沫颜色是否一致 。

(2)如果有机物去除率下降 ,要考虑是否进水有抑制微生物的成分。可以的话 ,看看源头排放的废水是否有改变。

(3)污水厂内会否投加了什么药剂呢?还有一种情况是有些地方的曝气设备 、搅拌设备出现了故障 ,突然修复或开启,将池底的沉淀物搅拌了起来,同样会出现上述现象。

问题6

本厂80%是工业污水,大部分是造纸水,泥里有丝状菌,但数量不多,厂在山东,水温14摄氏度 ,有点漂泥 ,很严重。请问华北这边污水处理厂冬天都是这样吗?

回答 :

(1)造纸废水出现漂泥的话 ,看看是否为污泥老化(根据F/M值)

(2)分析进水成分 ,看看细小的碳酸钙有没有被沉降,是否有涂布废水的难沉降矿物颗粒 。如果有这样的情况的话,物化阶段就要强化一下。

问题7

我们公司的产品中有70%用活性染料 ,工艺为水解(HRT12h)—接触氧化(HRT10h)—混凝—沉淀(HRT4h)—出水。氧化池出水(静上沉降后)COD为150mg/L,色度200左右。用过多种药品(硫酸铝与脱色剂,石灰与硫酸亚铁),因改造工程,混凝加药停留4h后出水,极易反色 ,但是成本太高或者不能使COD色度同时达标。不知道有没有更好的药剂?

回答:

(1)染料废水是属于比较难处理的工业废水 。

(2)排放的废水是否有色度控制要求 ,COD和色度的降低除了生化段和脱色剂外 ,物化段也比较重要 。如果通过物化段能够有效地去除色度的话 ,后段压力会大大降低。

(3)脱色剂的选择要合适处理的废水,可以通过实验确定合适的药剂类型。

问题8

处理站运行正常,刚开始出水不好,呈棕黄色,但是厌氧出水很清,经过氧化沟就出水不好了 。现在氧化沟初沉池出水还带泥,水还是呈棕黄色,不知道怎么办,曝气时,液面泡沫带少许绿色,现在就是想去除出水的色度?

回答 :

(1)液面泡沫带点绿色 ,通常有厌氧部分处理的以及市政污水中可出现。

(2)活性污泥没有到达适当浓度,培菌阶段,都可出现出水带黄褐色的问题,因为活性污泥培菌尚未成熟,污泥活性高,成团絮凝不充分所致 。

问题9

我现在调试的是机械工业废水,先物化加石灰和硫酸亚铁 ,然后进初沉,再到接触氧化池 ,总停留时间30小时,二沉出水 ,COD进水2000mg/L ,出水20mg/L左右。总P进水60mg/L,出水0.9mg/L现在的问题是,我调试了一个月左右,氨氮,COD,都达标 ,就是总P偏高 ,经过加药到初沉总P含量还只有0.05,可是到了二沉淀总P含量增高到0.9mg/L。实验结果绝对没问题,我想会不会是在我的生化池或者二沉发生了厌氧释P,可是我排二沉和生化池污泥后 ,发现污泥不是很多。请问造成此现象的原因是什么?

回答:

(1)通常出水P会小于进水P浓度 ,如果反过来了,也只是暂时性的,阶段性的(考虑微生物有富集P的作用)

(2)就能量守恒来说,不会出现上述所说的问题。由于进水总磷过高 ,只要中间在物化段处理有所漏失,则会有多量的磷进入接触氧化池,导致出水总磷上升 。

(3)该工艺不具备有效的除磷能力也是出现这个问题的关键。

问题10

生物接触氧化池之前处于调试阶段时,一直情况很好 ,进水200mg/L左右,出水在30mg/L左右 ,但是过了一段时间,满负荷运行后 ,三个池子中的后两个池子填料就出现棕红色,现在膜越来越少 ,而且出现好多红色的虫子,肉眼可见,非常的多 。出水好多的悬浮物,水质也变差 ,之前一直很清澈。溶氧以前一直控制在3mg/L左右 ,现在在2~3mg/L 。到底是怎么回事呢?

回答:

应该说生物膜的交替更新需要这些原生动物的 。过量的话可能与负荷过低有关。可适当降低曝气量看看。

问题11

废水主要含有树脂,5~6%的异丙醇,一天水量300立方混有50%生活废水,主要为食堂废水,进水COD很不稳定平均在1200左右,但是最高COD可达到15000,原有工艺流程是:调节--化学絮凝--沉淀--兼氧--好氧--斜板沉淀--吸附--出水,出水情况:平均一个月15天不达标(平均在200~400),平均COD1300,当COD达到10000以上出水(400~600)生物部分:厌氧进水为上进下出.填料上生物很少几乎没有生物厚度,好氧膜上的污泥黄色,里面为黑色,水较清.填料上的生物厚大概在5CM左右捏开生物有像果冻一样的颗粒不知道是什么.原有工艺生物出问题可是到底是什么问题?反应池进生物的COD比生物出水COD低 ,出水有时达标有时不达标,15天不达标只是平均,有时候一个月都达标后两个月都不达标.停留时间调节池的停留时间为10个小时,反应时间为1个小时,兼氧4小时,好氧6个小时,沉淀时间2小时 。请问到底是什么原因呢?

回答:

还是进水问题 。

1 、浓度变化大 ,微生物跟不上变化

2 、水质含有的有机物不易降解 。特别是异丙醇(有机溶剂) ,就如汽油 ,不容易降解。需要加大停留时间,来提高降解率 。

问题12

CASS工艺,前几天曝气时泡沫上粘有死泥呈黑色,溶解养升高迅速,出水浑浊,请问是什么原因?

回答:

(1)不知道有机物去除率如何,如果影响不大,可能是进水含有不易降解物质,通过曝气黏附在泡沫上了 ,所以看看进水是否SS有异常,包括悬浮物的颜色与泡沫上的颜色是否一致 。

(2)如果有机物去除率下降 ,要考虑是否进水有抑制微生物的成分 ,可以的话,看看源头排放的废水是否有改变 。

(3)你的污水厂内是否投加了什么药剂呢?还有一种情况是你有些地方的曝气设备、搅拌神杯故障了 ,突然修复或开启,将池底的沉淀物搅拌了起来,同样会导致你说的现象的 。

问题13

化工厂的污水装置 ,日均进水量是500-600进水COD10000左右 ,出水COD200左右工艺为预处理+厌氧生化+好氧生化(完全混合法),mlss7.9g;SV3085%出现的异常状况为,前段时间由于公司煤制气装置的含高氨氮废水(700左右)进入好氧生化 ,导致出水氨氮一直居高不下 ,出水氨氮大约在200左右,出水COD200左右由于环保指标比较严格,煤制气废水于半个月前已经停止接收现在出现的问题是,半个月前已经停止接收高氨氮废水 ,现在进水氨氮在20左右,而出水氨氮200左右,请问这是什么原因该如何处理?

回答 :

(1)系统运行还是相当好的,从数据看,COD去除率达到了98%,在受到高氨氮冲击后,COD也没有减低去除率。

(2)现在停掉高氨氮的接受,应该会慢慢降低出水氨氮的 ,目前还比较高应该是滞留在系统内的氨氮 ,毕竟您现在进水氨氮也就20。

问题14

我厂是AAO工艺 ,设计能力2.5万 ,实际进水在2万左右,进水COD在300-500 ,偶尔会到600以上左右,但很少 。进水氨氮在35-40左右 ,MLSS现在在8000,SV30在50,DO在3左右,现在出水COD在50-60之间 ,氨氮稳定在1,SS在8-10.以前我们这出水COD一直比较稳定达标,现在突然升高,不知道什么原因?

回答:

通过SV30来判断下 :

(1)上清液浑浊,特别是间隙水浑浊,需要考虑负荷突然增加所致(看进水是否COD也升高了来判断)同样也有可能是有难处理成分流入,配合显微镜看看原生动物是否有变少趋势来判断。

(2)上清液有较多颗粒,但是颗粒间水比较清澈 ,可能是污泥老化,出水颗粒多,颗粒释放的COD ,可以通过出水滤纸过滤后测测COD是否比未过滤的要低。根据以上调查,确定原因后,再讨论对策。

问题15

进水COD60-150mg/L,进水为生活污水、循环水排污水等。曝气池有效容积10000方(现停运一个系列5000方) ,四段表面曝气式,后面有二沉池。进水低氨氮 ,进水pH在6-8。水量500-600吨每小时。污泥浓度5g/L,计划控制到3g/L目前主要问题是出水SS高。为方便我们测浊度。如果浊度在20NTU以下,后面深度装置运行较稳定 ,可现在通常都在30NTU。污泥浓度我们控制肯定是高 ,但也降过3,但出水还是不稳定。有什么好的工艺改善方法可以降低出水浊度吗?

回答:

污泥浓度5千的话,出水SS确实容易高 ,所以,如你提议的还是先慢慢降低到3000看看效果 。

问题16

白酒废水 ,在氧化沟二沉池后专门设置了除磷沉淀池,采用PAC除磷,出水氨氮在0.5左右,总磷在1mg/L一下,在夏天太阳较大时池面长满青苔和浮萍 ,请问是什么原因,如何控制?

回答 :

(1)大量存在的原因就是你的出水氮磷含量较高(但也是达标的) ,由于你的出水是流动的,所以 ,所提供的氮磷对这些藻类植物来说,氮磷浓度是不被受限制的。

(2)对策的话,源头降低出水氮磷浓度 ,定期打捞 。

(3)另外 ,如果出水恶化的话(比如COD ,ss)则这些藻类和植物反而会减少,所以,有这些藻类和植物存在实际上而可以辅助判断出水水质良好(COD和SS).

问题17

我们一个厂出水COD突然到了100左右 ,悬浮物稍高点,水还是比较清澈的;之前一直在30左右的,进水水质变化也不大,基本全是生活污水!DO基本上在2左右的~!运行控制方面哪方面出问题了呢?

回答:

1)把这些悬浮物过滤后看看COD是多少,如果过滤后COD减低很多的话 ,说明是活性污泥飘出去导致的出水COD升高 。如果过滤后COD变化不明显,那么出水COD升高是因为溶解性有机物导致的。

2)针对以上,分别对策如下:(1)过滤后测得COD明显减低的,且出水还是清澈的,要注意是否污泥老化导致的,可以通过逐渐排泥来缓解。(2)过滤后测得COD没有什么变化的 ,则多半是进水有机物升高,或者排泥太多导致F/M升高导致的。综合来看第1种可能性大 。

问题18

现在做调试一个制药废水,cod20000,可生化性差 。厌氧出水3000-5000进兼氧,一千多进生物接触氧化池 ,可出水最近还有七百多 。这段时间好氧池上总是有浮泥 ,有时是黄色有时是灰黑色 ,我怀疑污泥老化了,出水很浑浊 ,sv只有5。前段时间迫于厂家压力提负荷有点快了,后来缓下来可效果一直很差。针对这好氧有什么措施可以补救吗?

回答:

生物接触氧化工艺,是膜泥共生状态吧。对于难降解的有机物,如果生化性差的话,主要依靠膜来处理比较好。所以可以加大些排泥,并且延长废水在接触氧化池的停留时间。能把2万COD通过厌氧和兼氧降低到一千多已经很不容易了。

问题19

城市废水卡鲁塞尔氧化沟,无初沉池 ,水量60000吨/天,进水COD120mg/l ,污泥负荷0.04kgbod/kgmlss.d,泥龄控制在20天,污泥浓度2500 ,sv30:20% ,出水cod20mg/l原来污泥浓度一直控制在3000mg/l ,节后发现,出水混浊,同时污泥浓度下降 ,分析污泥老化,进水负荷低,降低污泥浓度,控制在2500mg/l左右,但是在降低过程中,SV也是降得很快,从40%降到20%,浑浊,出水COD没有出现大的波动,出水ss最高20mg/l,但是从sv30来看,上清液混浊,出水朦胧,sv一直在降,没有节前出水好,是什么原因?

回答:

主要是要注意降低污泥浓度时不要太急,也就是不要一下子降低太多 ,目前看确实是污泥老化,出水浑浊,还是排泥加大后看一段时间,待稳定后确定是否继续加大排泥,否则容易出现一下子降低太多的现象 ,继而影响出水稳定性。

问题20

我们厂是垃圾发电厂的垃圾渗滤液处理项目 ,采用的是UBF+双A/O系统处理,年前出水还好,但是年后出水COD:456 ,氨氮:80,有点超标 ,污泥浓度:15克/L ,SV :75%,(O池)DO  :探头显示0.5,(探头估计有点问题) ,出水有点发红,请问应该改变什么条件,能使出水达标(达标COD500 ,氨氮35)?

回答 :

溶解氧比较低,可能与污泥浓度偏高有关 。你也说到溶解氧可能不准,为此还请确认清楚溶解氧是否准确。现在看数据氨氮偏高和溶解氧偏低有关联 ,如果溶解氧提交的话 ,氨氮应该会有所降低。另外,PH值请告知。

问题21

出水COD连续高于进水COD。遇见这种情况,该如何解决呢?

回答:

(1)如果MLSS没有大幅降低,则要考虑是否进水有抑制物质,导致即使MLSS还有,但去除率已无 。如果是有抑制物质流入,那么,除了接触抑制物质流入外,还要加大排泥,把抑制物质排出去,进而通过新污泥形成来恢复系统 。

(2)是否还有大量活性污泥流出,导致你做实验室数据偏高,可以通过把杂质过滤后监测COD,看看是否有不同数据如果过滤后COD数据降低了 ,那么保证活性污泥的沉降性就是第一位的了。

问题22

我们污水厂为倒置A/A/O工艺 ,出水一级A标准,进水COD400mg/l左右,BOD在300mg/l左右,进水量为1万立方米/天,前期一直未排泥运行了一年左右,上个月出水开始发黄COD 、SS、色度都不达标 。现在污泥已持续排了一个半月,污泥浓度降为6000mg/l,sv为40,现在仍有如下问题:好氧池池面有大量漂浮的黑色死泥泥沫;溶解氧一直在1.0左右无法升上来;二沉池出水混浊;总出水有泡沫;出水COD100mg/l后续应该如何处理呢?

回答 :

(1)排泥不要一下子太快。否则会突然破坏生物间平衡而导致出水恶化。

(2)6000的污泥浓度还是太高了 ,毕竟进水有机物浓度不高,在3500-4000比较合适。

(3)出水黄、浑浊、浮渣,这些都可以理解为污泥老化 ,所以,你在排泥是对的 。

问题23

我厂是城市生活污水,是百乐克公艺,设计处理能力3万吨 ,现在进水1.8万吨.进水COD平均值是180mg/l左右,污泥浓度3600mg/l ,沉降比是14 ,溶解氧大约2mg/l左右,老师我现在面临的是:

1、开两台风机时污泥浓度3600mg/l ,开一台风机污泥浓度只有2400mg/l左右 ,两天不开第二台风机污泥浓度是1800.mg/l,长期只开一台风机曝气池是不是会出现污泥腐败现象 。

2、二沉池有少量污泥上浮,出水悬浮物高,120mg/l左右 ,伴随着磷高 ,出水COD在线监测只有15mg/l左右,氨氮是0.1mg/l,二沉池与曝气池连接一侧水表面很清澈,但出水堰那一侧很混浊,请问是怎么回事?

回答 :

(1)曝气机多开 ,搅拌和推动力就会提高 。所以你测到的污泥浓度就会高 ,反过来,污泥沉淀在生化池了 ,相对检测到污泥浓度就低了 。

(2)至于出水浑浊 ,主要还是进水有机物浓度低,而污泥浓度控制相对较高导致的污泥老化所致 。所以,需要排泥降低些污泥浓度。

问题24

我的中间沉淀池出水带悬浮物,绒粒状,发白,质轻 ,曝气池有白色易堆积泡沫 ,好氧生化采用生物接触氧化法,请问出水悬浮物高何原因?

回答 :

(1)由于是生物接触氧化法 ,可能是曝气后,生物膜剥落,剥落物质被曝气打碎后不容易沉降,导致您说的现象发生 。

(2)请对照悬浮物和生物膜 ,看看是否是类似物质 。

(3)如果你是间歇运行的话,最好在停止进水时把曝气停掉,减少冲刷生物膜导致的剥落现象。

问题25

AO工艺,O池上的水样,放一个下午 ,所以的泥都浮了上来,轻轻摇动又马上会下沉。这是曝气不足么?400多COD进水 ,出水老是只能200出头。NH3-N的去除率到时挺高的。300能降到5左右。SV517%SV3011%,每天进水60吨左右。A池上 ,经常有浮渣,看过去像腐泥一样 ,请问该怎么操作比较好呢?我们这要求出水一级达标,后期我们还加了PAC,PAM混凝沉淀,COD还是有120mg/l左右 。

回答:

(1)应该是曝气不足所致,出水COD高恐怕也是部分污泥上浮在破散后融入水中所致。

(2)如此高的氨氮去除效果,溶解氧不足的话,容易导致反硝化后污泥上浮。

问题26

服务区的污水处理项目,设计进水180吨,工艺是AO工艺,现在进水量每天大约80吨 ,白天运行10小时 ,晚上不运行。进水cod160mg/l左右,氨氮120mg/l至180mg/l,进水ph在8.4左右 ,厌氧池ph7.6,好氧池7.5左右。每天加葡萄糖25千克,溶解氧在5左右,晚上关闭风机不曝气。污泥沉降比在30%左右,2个月前重新培菌,20天前做镜检时生物相就不错了,出水各项指标都不错,现在就是氨氮没有去除效果 ,去除率也就20%吧 ,20天至10天前没有排泥,沉降比从25升到35,10天开始排泥现在污泥沉降比在30左右 ,出水浑浊,请问该怎么样调整运行?

回答:

投加的葡萄糖可能太多了,请尝试逐步降低(1周左右)看看氨氮去除率是否提高。出水的氨氮也看看,开始运行后1小时处理效果 ,5小时处理效果 ,10小时处理效果 。以此来判断那个时段处理效果好 。

问题27

我厂采用CASS工艺,设计3万吨/日 ,目前在2万吨/日处理量。进水COD250mg/l左右,氨氮45mg/l ,TP4.2mg/l,出水近期COD45mg/l,氨氮12-20mg/l,TP在1mg/l以下。运行周期为4h,进水2h,沉淀1h ,排水1h,其中曝气根据各池情况,曝气在1-1.5h。3月中旬为了降低氨氮,加大了曝气量,在2.5-4h,污泥浓度在5000-7000mg/l,mlvss一千多点 ,DO在1.5-4mg/l之间。在调整工艺后 ,出水变成土黄色,沉淀时漂浮大量死泥 。为了排出浮泥 ,加大排泥量在15吨/日,现在部分池子出水感官已经好转 ,但是氨氮很高,在20mg/l左右,而部分池子又出现土黄色,氨氮要好点 ,在12mg/l左右。看看大家有什么建议没有,这个土黄色是怎么形成的,怎么控制?2 、我厂的氨氮是因为硝化菌都死掉了吗,现在怎么去降低氨氮 。至3月中旬到现在,氨氮降低效果不明显,这一周我又降低排泥量在8吨/日,但是部分池子又会出现出水带泥情况。我厂出水自去年10月份开始 ,一直出水口都有大量白色泡沫,什么什么原因呢 ,如果是TP影响 ,但是我厂总磷好的时候还有有泡子 ,如果是表面活性剂 ,生化池曝气的时候又没什么泡子,而且环保局测的时候又不高,出水只有0.01mg/l左右。

回答 :

(1)首先根据你的工艺 ,要看看去除率。氨氮的去除率在50%左右,这个确实不高,一般在80%以上是可以达到的 。

(2)总磷去除比较理想,在75%以上 。根据脱氮除磷工艺原理可以指导,需要长污泥龄来保证硝化效果,需要及时排泥来提高磷的去除,所以,这两个实际上是个矛盾,极端到那一边 ,另一边的效果就会变差 。所以,达到平衡的话 ,脱氮除磷各自去除率也就在80%左右 。

(3)从你的数据可以看到,脱氮差,除磷好。所以,可以知道你排泥还是跟上了。

(4)由于你的污泥浓度相应你的进水浓度而言太高了,而有效成分低,所以,应该加大排泥来修正,以便提高MLVSS 。这样做的话,氨氮去除率还会恶化,但等到你提高了MLVSS后 ,就会进一步提高氨氮去除率了 。

(5)所以,最终达到平衡,即氨氮和总磷去除率都在80%左右的话 ,系统就是比较好的状态了。

问题28

运行正常的情况下 ,出水颜色一直发黄是什么原因?

回答:

如下可能:

(1)进水本来就带有颜色

(2)污泥解体导致出水带有了污泥的颜色(污泥老化、污泥中毒等情况) 。

问题29

目前在负责一家印染污水厂。采用的工艺是活性污泥+气浮的工艺。每年春季和秋冬温度发生突然变化时,水厂就出问题,出水COD跟氨氮都超标。气浮一直控制的很好,应该是活性污泥池出现问题,镜检发现这个时候的生物相不好,能看到的微生物很少。请问这是什么原因造成的,今后这个时候该采取什么预防措施?

回答:

(1)如果水温低的话,自然是会对系统的处理效果产生影响的 。此时需要提高活性污泥浓度来对应。

(2)由于还兼具处理氨氮的要求 ,所以在PH值,污泥龄方面也要注意控制。

问题30

现在我厂里出了一些紧急状况 ,氨氮 、总氮从2011冬季到现在一直超标,偶尔几天能达标,而且浮泥特别严重,每天都会产生大量的浮泥,(冬季水温都大于12度)具体情况如下 :厂里用的改良型氧化沟工艺,采用的表面曝气,两组,设计水量4万吨,实际控制水量每天在3吨左右,进水是主要是生活污水,厂区周边有几个大型化工园,化工园有自己的污水厂,偷排查处较严 ,因为管网也是我们自己在管理。进水水质cod=350mg/l,氨氮=50mg/l,TN=60mg/l,TP=4~7mg/l,BOD=120mg/l,PH=7.8~8.1,orp=-100mv左右。出水cod=50mg/l,氨氮=25mg/l,TN=29mg/l,TP=1mg/l,BOD=10mg/l,PH=7.5~7.6 ,工艺参数氧化沟出水口DO=1.5~2.6mg/l,MLSS=2000~2500mg/l,回流比R=100~120%,食微生比为0.1~0.12kgbod/kgmlss*d,SRT为7天,现同步运行的小试 、中试系统已经崩溃,污泥不长反而直线下降,现在担心生产性氧化沟发生同样的情况,现氧化沟浮泥特别严重 ,MLSS也在下降,原因是什么呢 ,应从哪几方面考虑?

回答:

(1)总体来看还是进水有机物与总氮比例失衡,也就是进水有机物低,总氮较高。

(2)由于气温不高,加之氧化沟工艺溶解氧无法全部保证,本身氨氮去除就会受到影响。

(3)建议源头管控的COD值放宽些,可以纠正有机物和总氮的比例问题,这样就有利于你的氨氮 ,总氮去除了 。

问题31

我们做的那个小污水厂流程是,提升井——格栅井——调节池——反应池——斜板沉淀池——水解酸化池——MBR池——污泥池 ,其中用到的提升井里有提升泵,调节池有鼓风机和潜污泵 ,水解酸化池有潜水搅拌器,MBR池里有鼓风机和MBR出水泵,问一下 ,开机器时先开鼓风机 ,关的时候最后关鼓风机,其他的还有先后顺序吗?还有 ,MBR出水泵就是那个自吸泵,上面有一段管,本来里面的水是清澈的,这次变得全是黑的了 ,怎么回事?

回答:

1)开启顺序一般是根据流程从前到后开启的,系统一般也能承受一定的负荷变化 ,所以 ,按照前后顺序开就可以了 ,即使有时候弄错了,及时纠正开启顺序 ,一般问题也不大 。

2)如果水变黑,一般原因如下 :(1)缺氧了(整体曝气不足或进水有机污染物负荷突然增大)(2)平时搅拌有死角,死角被突然搅拌的话,出现水体发黑3 、进水有带颜色的污水,系统不能降解导致(可能性小)。

问题32

制药废水,采用气浮+水解+好氧工艺,最近进水浓度高出设计值的好几倍,出水一直浑浊,COD超。为了快速出水清澈,能不能在曝气池(好氧池)加絮凝剂PAC强制沉淀?还是排泥?降低DO值?

回答 :

1、加强曝气 ,而不是降低DO;

2 、停止排泥(系统恢复前),而不可加大排泥;

3 、投加絮凝剂的话,短期可以(2天内),不可长期投加,一般改善也就30%左右的效果。

4 、请降低回流比。

问题33

制药废水,采用气浮+水解+好氧工艺,最近培菌 ,闷暴3天后开始少量进水 ,这几天出水浑浊,该怎么调整?

回答:

如果是接种了污泥的话 ,这个过程在筛选阶段,属于正常,只是只要废水多半有抑制微生物的成分,所以需要少量进水,以减低进水负荷。最好可以混合些生活污水一起处理 ,或者投加些易于“消化吸收”的底物浓度。

问题34

我们处理的是化工废水,高浓度废水COD=18000mg/L,经过铁炭微电解处理后 ,调节PH值,絮凝沉淀后,与低浓度废水混合 ,COD在4500mg/l左右 ,水量300吨/天,进入ABR池处理(容积1000立方) ,出水在COD在3900mg/l左右,再与少量的低浓度废水混合,COD在3300mg/l左右进入接解氧化池处理(容积560立方),接解氧化池出水COD在2000mg/l左右 ,经二级水解酸化进入完全混合曝气池处理(容积360立方),出水COD在1600左右 ,现在接解氧化池溶解氧在2.8mg/l到3.9mg/l之间 ,完全混合池溶解氧在4mg/l到4.8mg/l之间,SV30很少,沉降很慢,沉淀出水很混,接解氧化池只有线虫,泡沫很多 ,完合混合池有少量的钟虫,出水COD大大超过规定的500mg/l,请教问题出在那里?怎样调整?

回答:

该废水是否可以有效通过微生物降解需要确认下的 ,一般化工废水去除率不高 。看你接触氧化池的泡沫也是负荷较高所致 。后续进入混合池的废水可能对微生物有抑制 ,导致你的MLSS始终无法提高(包括有效成分) ,继而出水浑浊。可参考周围类似废水处理厂 ,取其污泥接种看看,另外就只有慢慢驯化了。但去除率也不要期望太高了 。

问题35

1800方的池子 ,每天进水200吨,SV在50%,进水浓度为COD5000mg/l,氨氮65mg/l ,总氮120mg/l以下。出水COD400mg/l,氨氮基本无 ,总氮在30mg/l以下。开一台55kw风机 。现在出现了异样 ,进水COD在7000mg/l,氨氮150mg/l ,总氮300mg/l ,出水水质严重恶化,COD达到1000mg/l,氨氮总氮直线飙升 。我的应急措施 :加大曝气量,前段进水加大稀释,进水量没有减少,排泥放缓。现在出现的症状:好氧池漫天的泡沫,泡沫上占满了泥都喷在池子的走到边上 ,现在一塌糊涂,出水指标仍然很高。有什么解决办法?

回答:

1  、明显负荷过高所致,你的处理工艺对于7000的COD来说,负荷过高,所以要在负荷减低上下手,在保证曝气的情况下,减低排泥的做法是对的,另外回流污泥量可以减少,进一步提高污泥浓度。

2、当然 ,可以减低进水浓度的话,则更好 。进水稀释可以停止,否则液面负荷过高 ,容易导致出水混浊 。

3、如果进水稀释停止的话,可以加大回流,通过回流水量来稀释的话,则总水量稳定 ,冲击也可减少 。

问题36

工艺:初沉池-A2/O-二沉池-无阀过滤器水量:设计1万吨/天,实际5000吨/天 。情况:2010年由于各方面的原因,我厂进水COD60mg/l,出水32mg/l 。但是春节后,第一天开始出现池面水质发黑 ,曝气池漂浮白色泡沫(带有黑色渣子) 。第三天整个水面发黑,化验的COD进水72mg/l,初沉池40mg/l ,出水处43mg/l;但是所有的池子(初沉池 、缺氧池、厌氧池、曝气池、二沉池)水质发黑。我们觉得可能是进水有变化,对工艺产生冲击;春节期间鼓风机没有正常开启,生化菌种死了。求分析具体原因。

回答:

如果节前污泥浓度控制比较高,春节停机时间有比较长而没有给予必要的曝气的话,污泥出现发黑也正常的,确实部分微生物死亡所致,可以恢复进水曝气后逐渐缓解的 。并需适当排泥,把死亡污泥代谢出去,否则出水SS会升高,也不理与新污泥的产生。

问题37

我厂是某纺织印染集中园区的污水处理厂,规模为3万吨每天 ,进水COD1100mg/l左右,处理工艺为调节水解池+初沉池+推流式活性污泥法+二沉池+混沉池 ,进好氧池的COD700~800mg/l,曝气系统采用的是6台离心风机,每台流量为95m3/min,曝气方式采用的是悬挂链曝气器 。现在的问题是 :管道中压力大 ,0.06Mpa左右,气量小,只有额定的50%左右(折算成标况),溶解氧不足 ,超过22000吨每天时,好氧池污泥发黑,出水变浑浊。好氧池停留时约24小时。

回答 :

1、如果是最近发生的,那要看看曝气头是否堵塞了 ,曝气管是否通畅 。毕竟你是压力大,曝气量不足。维持可以看看是否可以改造下,比如曝气深度什么的。

2 、另外 ,曝气时间可以延长些,比如降低些回流比,减少进水量(或连续均匀进水)。

问题38

我处理的是印染废水,工艺:调节池+初沉+水解+接触+二沉+沙滤我们正常出水一般都是带黄色或者有点粉红色,但是不知道为什么有时候出现蓝绿色,请问是什么原因?所用染料大多是活性染料。

回答 :

染料废水的话,还是会出现如你说的出水变色 ,也不是说染料颜色只有黄色和粉红色就不会出现其他颜色的废水,毕竟各种化学物质作用变色也是常有的。

问题39

氨氮不能达标:工艺参数氨氮不达标开始于11月中旬,虽然不能达标,但是氨氮出水指标基本上达标线附近,当时判断氨氮不达标的原因 :1、污泥浓度高,进水负荷低 ,污泥老化;2、泥领没有控制好,由于污泥浓度过高,加强排泥,泥领由20天左右下降到14天左右;3 、初沉排泥不及时,初沉出水高于进水指标30%左右。而后 ,由于设施维修,11月中下旬 ,水厂停运10天,于11月末恢复 ,除氨氮外其余指标2天内都已经达标 ,至今,氨氮由开始去除率可达50%逐步恶化 ,现在30%左右。我们的工作一直是针对抑制污泥老化去做的:下面就个参数说下:沉降比:40%左右,但是前5分钟沉降比较慢DO:基本上在4mg/l以上,无法实现灵活控制 ,没有小功率风机 ,而且发现在其他参数没有太大变动情况,DO越高氨氮去除率越低。SRT:基本控制在20天左右。MLSS:基本在5000mg/l以上,不明白为什么这么高 ,我们现在进水浓度、量都不大 ,而且气温下降明显 。进水氨氮:基本在40mg/l左右回流比:70%以上食微比:基本在0.06附近镜检情况 :已钟虫 、轮虫 、累只虫为主。

回答:

1、你的系统停止运行10天,硝化菌受到的影响不小 ,后续恢复后,自然非硝化菌会占优势 ,导致你的氨氮去除率不高 ,加大排泥意义不大 ,只会加速非硝化军的生长。

2、对策 :1)维持比之前更长的污泥龄,比如25天 ,在氨氮回复正常后 ,再次调整为20天 。2)排泥不要一次排出太多 ,需要循序渐进。3)确认下pH值是否过低?我想随着之前突然停止处理10天的情况慢慢远去 ,系统也会逐步恢复正常的,不要病急乱投医 ,否则,系统会延长恢复时间的。

问题40

近期老是好氧池出口COD小于二沉池出水COD高出100mg/l左右,不知道什么原因 ,求解?

回答:

1 、一般情况工艺控制中,不会去检测好氧池的出水COD,你所讲的检测好氧池的COD是测得混合液还是上清液?

2、如果是上清液测出来的值比二沉池低的话,说明二沉池出水中含有较多的颗粒物(水力停留时间短或者二沉池沉降性差),而你的好氧池出水上清液可能沉淀时间充分而含有颗粒物少,自然检测值会偏低些 。

问题41

前段时间我们厂(ICEAS工艺)出水氨氮超标 ,经过加大曝气量和停止排泥半月后出水能够稳定达标 ,但是好景不长 ,稳定运行了一星期后出水TP又开始超 ,经过排泥后偶尔能达标,但是一直比较反复 ,有时候排泥后MLSS下降的挺厉害,出水TP总是不能够稳定达标。还有就是污泥的沉降性从去年12月到现在一直都不好,SV在35左右MLSS4500mg/l,但是排水时老是要带泥 ,尤其是这两天带泥现象更是严重,一排水就开始带泥 ,出水也较浑浊 ,透明度低,污泥也有点发黑了,曝气时池子里泡沫也多,呈黄白色,像油脂一样。出水水质不能稳定达标,该怎么办?

回答:

不知道F/M是多少,觉得负荷过低了,不要担心排泥MLSS降低太多的。负荷有保证就可以了。排泥的话对你的TP控制有好处的,出水浑浊也会降低的。

问题42

F/M分别为 :1#0.162#0.093#0.13;有个疑问 ,就是SVI 、MLSS和SV都不高,但是出水老是带泥 ,且清澈度也不高是怎么回事呢?F/M=QLa/XVLa=96mg/LV=6500m3单个池子Q=9000m3/d1#MLVSS=1010mg/L2#MLVSS=1640mg/L3#MLVSS=2130mg/L根据以上数据算出F/M得为:1#=0.13 ,2#=0.08 ,3#=0.06.我们是ICEAS工艺。

回答:

1、看负荷并没有出现低负荷

2、如果负荷过高导致出水混浊,请通过显微镜看看是否非活性污泥类生物占优势

3、泡沫的产生,根据你的色泽,可能和进水有关,如流入过多SS;水质出现难降解或带毒性物质(过滤掉SS,看看COD是否升高来判断)建议降低排泥量看看(但不要停止排泥,以后运行也不要长时间不排泥)。

问题43

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